兩年多來一直處于停產(chǎn)狀態(tài)的
馬洪硅料廠,產(chǎn)生了不菲的折舊費用,這嚴重拖累了賽維LDK的業(yè)績,而隨著復(fù)產(chǎn),部分折舊費用便可被攤銷。
7月28日,賽維LDK
馬洪硅料廠復(fù)產(chǎn)的消息引起業(yè)界廣泛關(guān)注。
作為滿負荷可產(chǎn)多晶硅1.5萬噸/年的超大型單體硅料項目,
馬洪硅料廠曾為賽維LDK立下汗馬功勞,但其累計約120億元的巨額投入也曾是導(dǎo)致賽維LDK資金鏈斷裂的關(guān)鍵所在。
停產(chǎn)逾兩年后,對
馬洪硅料廠進行冷氫化改造(降低生產(chǎn)成本)并令其復(fù)產(chǎn),成為賽維LDK提振資本市場信心,實現(xiàn)正向現(xiàn)金流的布局之一,更為關(guān)鍵的是,這一布局飽含著賽維LDK堅定看好太陽能級多晶硅市場的深意。
7月29日,賽維LDK總裁兼首席執(zhí)行官佟興雪表示,“基于技術(shù)的成熟度及性價比優(yōu)勢,多晶硅將繼續(xù)占據(jù)光伏主流市場至少十年”。
馬洪硅料項目沉浮
從投建、部分達產(chǎn)、停產(chǎn),直至如今部分復(fù)產(chǎn),在不少員工看來,
馬洪硅料廠走出的軌跡,幾乎就是賽維LDK跌宕起伏的縮影。面對這一曾經(jīng)給予公司無上榮耀,卻也令之不堪重負的項目,員工們既愛也恨。
身為江西省所轄面積最小的地級市,新余卻連續(xù)多年名列全省人均GDP第一。“這其中,作為全市兩大支柱企業(yè)之一(另一家為新余鋼鐵集團有限公司),賽維LDK的貢獻不容抹殺。”
馬洪硅料廠復(fù)產(chǎn)儀式上,某新余市官員介紹,“最好的時候,賽維LDK一年的納稅額就達到十幾億元”。
在略顯陳舊卻不失整潔的公司總部,賽維LDK曾經(jīng)的輝煌依稀可見。遍布于廠房屋頂?shù)墓夥l(fā)電系統(tǒng)、員工們整齊劃一的著裝、井然有序的生產(chǎn)管理,細微之處無不散發(fā)出業(yè)界“大佬”的氣場。
“要不是那場令人措不及防的金融危機,要不是彼時公司已經(jīng)在那個硅料項目上投入了巨資,放在過去,這臺車恐怕早就換了。”正在賽維LDK辦公樓門口等人的司機師傅(賽維車隊司機)說,“好的時候,公司內(nèi)部搞年會十分氣派,現(xiàn)在就追求經(jīng)濟。你看,這車跑了五六十萬公里,之所以不換,就是因為厲行節(jié)儉”。
“其實這車也只開了五年多,由于常常往返于機場、公司之間,才跑得出五六十萬公里。可見那時我們賓朋滿座的熱鬧場景。”在這位已供職賽維LDK八年之久的司機師傅看來,他之所以沒有選擇離開賽維,是因為公司在最艱難的時候,也沒給大家,尤其是一線員工降薪。“這留住了不少人,所以像我一樣在這里呆了七、八年的員工隨處可見。更何況,如今最難的時候已經(jīng)過去,今年的狀況就比去年好了很多。”
司機師傅口中的“那個硅料項目”,正是同樣坐落于新余市,距離賽維LDK總部車程不足20分鐘的
馬洪硅料廠。以往于此產(chǎn)出的硅料,絕大多數(shù)被送往總部廠區(qū),用于生產(chǎn)成硅錠、硅片、
電池片、組件,遠銷海內(nèi)外。
公開資料顯示,在這一曾堪稱全球最大的單體硅料項目中,第一、二條生產(chǎn)線分別于2008年底、2010年底建成達產(chǎn),第三條生產(chǎn)線則于2011年底建成。不過,受制于隨后發(fā)生的歐債危機、全球經(jīng)濟低迷、歐美“雙反”,特別是由此引發(fā)的硅料價格急轉(zhuǎn)直下、成本倒掛,迫使賽維LDK不得不在2012年4月份宣布
馬洪硅料廠停產(chǎn)。
選擇有側(cè)重的發(fā)展
馬洪硅料廠的確曾令賽維LDK不堪重負,約120億元的投資額幾乎占到了截至2013年底,賽維LDK逾200億元負債總額的將近60%。
但在此之前,這一項目也曾被譽為賽維LDK的“印鈔機”,以至于時至今日,仍沒有人能為賽維LDK這一投資的對錯給出令人信服的評判。不過,佟興雪還是坦言,賽維過去在決策上沒有硬傷。“在今后相當(dāng)長的一段時間內(nèi),賽維的目標是做強。我們曾經(jīng)做大過,但只有做強才能打造長青企業(yè)。”
“作為做強自身的重要一步。公司今年的主要工作目標就是硅料廠聯(lián)動冷氫化技術(shù)復(fù)產(chǎn)后,爭取在最短的時間內(nèi)恢復(fù)產(chǎn)能、降低成本。主要有三項工作部署:一是確保硅料安全穩(wěn)定的復(fù)產(chǎn);二是盡快聯(lián)動冷氫化;三是在盡量短的時間內(nèi)使硅料達產(chǎn)。”佟興雪說道。
按照化工項目投產(chǎn)的一般規(guī)律,項目機械竣工后需要一個月的時間進行吹掃、氣密性試驗,單機調(diào)試和聯(lián)動開車。也就是說,在7月28日正式啟動復(fù)產(chǎn)后,
馬洪硅料廠第一生產(chǎn)線首先需要采取熱氫化工藝聯(lián)動開車,大概在8月底9月初,將第一套冷氫化裝置接入系統(tǒng)。
佟興雪透露,“在硅料一線復(fù)產(chǎn)的同時,第二生產(chǎn)線的檢修工作及第二套冷氫化裝置調(diào)試工作也已經(jīng)展開。屆時,我們將根據(jù)市場情況及資金狀況,計劃在今年四季度適時投入生產(chǎn)運營”。
此外,一位業(yè)界人士表示,兩年多來一直處于停產(chǎn)狀態(tài)的
馬洪硅料廠,產(chǎn)生了不菲的折舊費用,這嚴重拖累了賽維LDK的業(yè)績。而隨之復(fù)產(chǎn),部分折舊費用便可被多晶硅產(chǎn)量攤銷。此外,“通過冷氫化改造,
馬洪硅料廠生產(chǎn)多晶硅的現(xiàn)金成本,可由采取熱氫化工藝時的140元/公斤左右降低至126元/公斤左右。相較目前硅料約160元/公斤的市場銷售價格,其具備實現(xiàn)正向現(xiàn)金流的條件。”
如今,繼電池、組件后,硅料的復(fù)產(chǎn),意味著賽維LDK產(chǎn)業(yè)鏈已全面復(fù)產(chǎn)。不過,佟興雪曾多次重申,“硅料復(fù)產(chǎn)是經(jīng)過慎重考慮的,短期我們希望以此配合下半年光伏市場的進一步回升;長期,這一決策基于我們對太陽能級多晶硅市場的看好。但賽維LDK以后會選擇有側(cè)重的發(fā)展,比如在高效硅片方面”。
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